一、發(fā)現(xiàn)經(jīng)過某供電公司紅外檢測發(fā)現(xiàn),一臺500kV主變壓器箱體兩條螺栓溫度異常,如圖1-1所示。測試時環(huán)境溫度9℃,陰天,過熱螺栓最高溫度49℃,初步判斷是由于變壓器漏磁引起的。圖1-1500kV主變壓器箱體螺栓溫度異常(a)紅外圖譜;(b)可...[繼續(xù)閱讀]
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一、發(fā)現(xiàn)經(jīng)過某供電公司紅外檢測發(fā)現(xiàn),一臺500kV主變壓器箱體兩條螺栓溫度異常,如圖1-1所示。測試時環(huán)境溫度9℃,陰天,過熱螺栓最高溫度49℃,初步判斷是由于變壓器漏磁引起的。圖1-1500kV主變壓器箱體螺栓溫度異常(a)紅外圖譜;(b)可...[繼續(xù)閱讀]
一、發(fā)現(xiàn)經(jīng)過2010年6月,某超高壓管理局在某500kV變電站一次設(shè)備紅外測溫中,發(fā)現(xiàn)3號主變壓器C相本體溫度較另外兩相高約16K,如圖1-5所示。油溫表顯示:A相49℃,B相45℃,C相64℃。二、檢測分析為進(jìn)一步查找過熱故障原因,使用紅外精確測...[繼續(xù)閱讀]
一、發(fā)現(xiàn)經(jīng)過某10kV變電站于2011年11月2日投運,全部變壓器為空載運行或輕負(fù)荷運155.9℃行。在運行巡視過程中發(fā)現(xiàn),變壓器聲音較大,經(jīng)紅外檢測局部溫度過高,如圖1-7所示。二、檢測分析鑒于該站幾臺變壓器運行溫度普遍過33.7高,201...[繼續(xù)閱讀]
一、發(fā)現(xiàn)經(jīng)過2011年11月6日,運行人員發(fā)現(xiàn)某500kV主變壓器C相高壓套管油位指示偏低,A、B相指示在9點位置,C相在8點以下缺油位置,如圖1-10所示。圖1-10C相套管油位指示二、檢測分析隨后對套管進(jìn)行紅外測溫,檢測表明變壓器C相高壓套管...[繼續(xù)閱讀]
一、發(fā)現(xiàn)經(jīng)過2011年11月,在紅外測溫工作中發(fā)現(xiàn),某500kV變電站2號主變壓器B相高壓套管熱像異常,如圖1-13所示,熱像顯示2號主變壓器高壓套管中部有明顯油位分界面,該斷層平面位置比儲油柜內(nèi)油面位置略高。A、C相套管熱像圖正常。圖...[繼續(xù)閱讀]
一、發(fā)現(xiàn)經(jīng)過2011年6月,對某220kV變電站設(shè)備進(jìn)行紅外測試,測得220kV2號主變壓器中壓套管A相將軍帽部位過熱,溫度高達(dá)75.2℃,B、C相未發(fā)現(xiàn)過熱異常,如圖1-17所示。環(huán)境溫度34℃,參考體溫度28℃,溫升47.2K,相對溫差70%,負(fù)荷電流310A。二、檢...[繼續(xù)閱讀]
一、發(fā)現(xiàn)經(jīng)過2011年7月28日,在對某220kV變最大107℃電站進(jìn)行全站紅外測溫時,發(fā)現(xiàn)2號主變101壓器110kV側(cè)C相套管接頭處溫度過高,達(dá)到107℃(A、B相分別為49.5、50.2℃),如圖1-22所示。當(dāng)晚,對該套18管將軍帽再次進(jìn)行了紅外檢測,C相溫度為10...[繼續(xù)閱讀]
一、發(fā)現(xiàn)經(jīng)過2011年6月16日,在某220kV變電站對1號主變壓器進(jìn)行紅外測溫時,發(fā)現(xiàn)中性點套管形接頭處相套管連接頭過熱溫度達(dá)到108℃正常相溫度為48.4℃,如圖1-25所示。圖1-251號主變壓器中性點套管T形接頭處B相套管連接頭發(fā)熱二、檢測...[繼續(xù)閱讀]
一、發(fā)現(xiàn)經(jīng)過2011年6月29日,在某220kV變電站對2號主變壓器進(jìn)行紅外測溫時,發(fā)現(xiàn)220kV套管C相連接頭過熱,溫度達(dá)到80.2℃,正常相溫度為38℃,如圖1-28所示。二、檢測分析依據(jù)DL/T664—2008《帶電設(shè)備紅外診斷應(yīng)用規(guī)范》的附錄A,以接...[繼續(xù)閱讀]
一、發(fā)現(xiàn)經(jīng)過2012年4月6日,對某220kV變電站2號主變壓器110kV套管C相取油樣分析,發(fā)現(xiàn)這臺變壓器油色譜分析數(shù)據(jù)異常。針對油色譜發(fā)現(xiàn)的異常,再次對2號主變壓器套管進(jìn)行紅外測溫,檢測發(fā)現(xiàn)A相套管本體最高溫度為18.4℃,B相套管本體最...[繼續(xù)閱讀]